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Soyouz-U
Progress M-01M
26 novembre 2008
Le 750ème lanceur
Soyouz-U (11A511U
n°Ш15000-114) a décollé du
pas de tir n°5 de la zone n°1 du cosmodrome de
Baïkonour le 26 novembre 2008 à 12h38 GMT.
La charge utile était constituée du
vaisseau spatial Progress M-01M (11F615A60
n°401), qui a été placé sur une orbite 190,97km x 252,57km x 51,63°.
Progress M-01M
Le vaisseau a une masse de 7 288kg, dont 2 676kg de cargaison destinée à l'équipage
de la mission
MKS-18 de
la
Station Spatiale Internationale,
constitué de
Michael FINCKE,
Youri LONTCHAKOV
et
Sandra MAGNUS.
La cargaison comprend :
- 880kg d'ergols pour les besoins du
vaisseau - 870kg d'ergols pour ravitailler la
station - 21kg d'air
- 185kg d'eau - 1 322kg d'équipements divers dans
le compartiment de fret (GrO)
Progress M-01M est le premier vaisseau de la nouvelle version 11F615A60. Un
ravitailleur de l'ancienne version, le 11F615A55 n°366 (Progress M-66) a été
préparé au cas où tout ne se passerait pas correctement.
Le vaisseau avait été livré à Baïkonour le 26 septembre, et le lanceur le 15
octobre.
La mission
Après la mise en orbite, l'antenne 2ASF1-M-VKA ne se déploie pas. Elle
fait partie du système d'amarrage automatique
Kours. Un peu plus tard, le
TsUP envoie une commande et l'antenne se déploie.
Le vaisseau arrive en vue de la station le 30 novembre 2008. Le vol autonome
a duré quatre jours (au lieu de deux, habituellement) afin de laisser le
temps aux ingénieurs de procéder à des essais sur les nouveaux systèmes.
Mais les opérations ne se passent pas tout à fait comme prévu. A 12h22 GMT,
alors que Progress n'est plus qu'à une vingtaine de mètre de la station,
l'ordinateur de bord annule l'approche et bascule le système
Kours de la
chaîne n°1 vers la chaîne n°2.
Deux possibilités se présentent alors : recommencer l'approche avec la
chaîne n°2 du
Kours, ou la continuer en mode manuel à l'aide du système
TORU. Le TsUP opte pour cette dernière option.
Youri LONTCHAKOV, qui se tenait prêt à prendre le contrôle manuel dans le
module Zvezda, actionne le TORU et réalise manuellement l'amarrage, qui
intervient le 30 novembre 2008 à 12h28 GMT sur le module
Pirs.
La mission se termine quand le vaisseau se sépare de
Pirs, le 6 février
2009 à 04h12 GMT. Il effectue un vol autonome de deux jours pour
permettre au TsUP de réaliser des tests sur l'ordinateur de bord, puis il
est désorbité.
La manœuvre de freinage est commandée le 8 février 2009 à 07h32 GMT.
Bibliographie :
Le site de
Novosti Kosmonavtiki
Le site de la
RKK Energuia
Le site de
Roscosmos
Le site du
TsUP
Dernière mise à jour :
25 février 2010 |