|
L'équipage de la station passe le plus clair de la
journée du 12 mars à préparer l'arrivée de la
navette Endeavour. Peggy WHITSON s'occupe notamment
de pressuriser le PMA-2 par lequel les visiteurs
vont arriver. Endeavour STS-123 s'amarre à la
station le 13 mars 2008 à 03h49 GMT, avec
environ vingt minutes de retard. En effet, lors de
l'approche, le système de poursuite automatique
s'est déverrouillé, et la station a due être
"retrouvée" manuellement. Les écoutilles sont
ouvertes à 05h36 GMT et les deux équipages peuvent
se retrouver.

|
Fig.
33 : Endeavour STS-123 s'approche de la station. |
Moins d'une heure et demie plus tard, JOHNSON et
BEHNKEN se mettent aux commandes du bras
manipulateur de la navette, le RMS, pour transférer
la palette SLP de la soute d'Endeavour jusque vers
la MBS. C'est la SLP (Spacelab Pallet Payload)
abrite le SPDM (Special Purpose Dexterous
Manipulator), mieux connu sous le nom de Dextre.
Ce système exceptionnel a été conçu par la
société canadienne MDA pour le compte de l'Agence
Spatiale Canadienne (ASC). Il s'agit d'un embout
destiné à être fixé à l'extrémité du bras Canadarm2
et qui dispose de deux bras secondaires capables
d'effectuer des opérations de maintenance d'une
précision exceptionnelle.
Mais ce robot est trop gros pour être transporté
tel quel dans la soute d'Endeavour. Il a donc été
installé en pièces détachées sur la palette SLP, et
son montage par les astronautes se fera sur la
plate-forme MBS.

|
Fig. 34 : Image
virtuelle du Dextre. |
La SLP est arrimée à la MBS via
un point d'ancrage PDGF au POA (Payload ORU
Attachment), un dispositif qui sert entre autres
d'interface électrique. Mais quand le centre de
Houston essaye de mettre les radiateurs de Dextre en
marche, rien ne se passe. Les ingénieurs se mettent
au travail pour trouver une solution, mais la
situation n'est pas catastrophique dans la mesure où
le robot est toujours muni de ses protections
thermiques.

|
Fig.
35 : Schéma du Dextre dans sa position
provisoire. |
Plus tard, Garrett REISMAN installe sa
couchette Kasbek dans le vaisseau Soyouz TMA-11, à
la place de celle de Léopold EYHARTS. A partir de ce
moment, REISMAN devient officiellement le second
ingénieur de bord de l'équipage EO-16. Youri
MALENTCHENKO s'occupe de démarrer le système de
génération d'oxygène Elektron.
LINNEHAN et REISMAN entament la
première sortie le 14 mars 2008 à 01h18 GMT.
Leur première tâche est d'ôter la couverture de
protection de la pièce d'amarrage du module Harmony
où va être fixé le module japonais ELM-PS. Ils se
dirigent ensuite vers la soute d'Endeavour où ils
retirent des protections sur l'ELM-PS.

|
Fig.
36 : L'astronaute Rick LINNEHAN dans la soute
d'Endeavour, près de l'ELM-PS. |
Ils reviennent ensuite vers le sas de
Quest pour y déposer tout ce qu'ils ont retiré du
module japonais, puis ils se rendent vers la palette
SLP pour commencer à travailler sur Dextre.
Ils récupèrent tout
d'abord les deux OTCM sur la SLP et en installent un
à l'extrémité de chaque bras de Dextre. Les OTCM (ORU
and Tool Changeout Mechanism) sont les
mâchoires qui permettent de saisir des objets avec
une grande précision.
A environ 06h30 GMT, le
bras RMS de la navette extrait l'ELM-PS de la soute
et commence à le déplacer vers le dessus d'Harmony,
où il est arrimé à 07h00 GMT. Les astronautes
rentrent dans le sas et la sortie se termine à 08h19
GMT. Elle aura duré 7h01.

|
Fig.
37 : L'ELM-PS sort de la soute d'Endeavour. |
Le problème avec
l'alimentation électrique de Dextre n'est toujours
pas réglé. Il semblerait qu'un défaut de conception
en soit à l'origine : un bus de communication série
a été mal configuré et ne respecte pas la norme
MIL-STD-1553B. En conséquence, deux amplificateurs
bidirectionnels sont connectés en série et le signal
est "réfléchi" entre le POA et le PDGF de la SLP.
Le lendemain de la
première sortie, le 15 mars, les astronautes
démontent le CBM dans le vestibule entre Harmony et
l'ELM-PS et installent des disjoncteurs. A environ
01h20 GMT, ils pénètrent pour la première fois dans
l'ELM-PS. Plus tard, les ingénieurs de Houston
décident d'accrocher le bras Canadarm2 au PDGF de
Dextre, afin de l'alimenter en électricité. Le robot
est mis sous tension avec succès à 02h10 GMT.
Ensuite, après une nuit de
sommeil, les astronautes LINNEHAN et FOREMAN
commencent la deuxième sortie dans l'Espace de la
mission STS-123 le 15 mars 2008 à 23h48 GMT.
Ils se dirigent immédiatement vers la palette SLP,
où ils commencent par détacher les deux bras de
Dextre de leur lieu de stockage. Ils les fixent
ensuite au corps principal du robot et enlèvent
plusieurs de leurs couvertures de protection
thermique. Ils rentrent dans le sas de Quest à 06h56
GMT le 16 mars. La sortie a duré 7h08. Pendant ce
temps, le Canadarm2 avait été déconnecté de Dextre
pour pouvoir aider les astronautes. Il est
reconnecté dès que ceux-ci sont dans le sas.
Le 16 mars, l'une des deux
pompes du groupe 4SPN1 de la boucle KOB2 du système
russe de régulation thermique tombe en panne. Aucun
autre exemplaire n'est présent à bord, et le
remplacement devra attendre. En attendant, c'est le
groupe de secours 4SPN2 qui prend le relais.
|